5月28日上午9时整,大众公司水力冲孔技术在南翼11011底板抽放巷1号钻场首次试验成功。 水力冲孔技术的成功应用,提高了瓦斯抽放半径和抽放浓度,填补了该公司在瓦斯抽放系统中的一项技术空白,标志着瓦斯抽放领域有了新的技术突破。 大众公司处于三软煤层,地质条件复杂,煤层透气性较差,瓦斯抽放量和抽放浓度较低。近日,为了提高瓦斯抽放和区域消突效果,该公司开始采用水力冲孔新措施,较好解决了底板抽放巷钻场抽放瓦斯效果差的问题。水力冲孔技术主要利用高压水泵,缓冲压力作用。具体办法为:在风门外风机后10m处安设高压注水泵和水箱,注水泵与钻场之间用高压铁管或高压胶管联接,通过高铁管或胶管进行冲孔。冲孔前需先按设计施工冲孔钻孔,冲孔钻孔采用直径为75 mm钻头,每打完一个孔,即用黄土封住,封孔长度不少于300mm,全部打完冲孔钻孔后,开始准备冲孔。装至见煤位置时,去掉钻杆上的静压水管,换成高压水管连接到钻机上,打开高压注水泵缓慢升高压力,向冲孔位置输送水压低于22Mpa的高压水,然后向煤孔钻杆冲水,冲水时关闭高压水闸,待冲水完成后,打开泄压闸,进行冲孔,直至钻孔排水顺畅,从而扩大了瓦斯钻孔半径和加大了瓦斯抽采力度。
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